風(fēng)機運行過程中的振動測試及分析在風(fēng)機準(zhǔn)備啟動前,于風(fēng)機兩端的軸承座水平方向上安置測振儀的傳感器,等風(fēng)機正常啟動后,在達(dá)到正常風(fēng)量、風(fēng)壓及轉(zhuǎn)速的條件下,觀察測振儀上顯示的振動量。即為各種不同狀況下測得的風(fēng)機振動量。在風(fēng)機連續(xù)運轉(zhuǎn)半個月之內(nèi),相繼出現(xiàn)了風(fēng)機進(jìn)出口的鋼制膨脹節(jié)開裂,風(fēng)機二級葉輪處的隔板撕裂以及二級葉輪的外側(cè)壁處的焊縫開焊等嚴(yán)重問題。后經(jīng)外方專家和我廠有關(guān)技術(shù)人員對風(fēng)機解體檢查確認(rèn),風(fēng)機在設(shè)計上存在許多缺陷:①風(fēng)機進(jìn)、出口采用硬連接易造成機殼與管道發(fā)生共振;②轉(zhuǎn)子本身存在動平衡差;③機殼強度弱等問題。為此需要進(jìn)行技術(shù)改造,以消除本身存在的不足。從表3可看出,改進(jìn)后的振動量明顯減少,完全滿足了風(fēng)機的正常運行。
消除風(fēng)機振動的措施。對風(fēng)機轉(zhuǎn)子進(jìn)行現(xiàn)場的動平衡校正由于該風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉輪直徑達(dá)2300mm,轉(zhuǎn)子質(zhì)量3700kg,只能在現(xiàn)場做動平衡校正。對風(fēng)機殼體進(jìn)行強度加固從風(fēng)機運行過程中出現(xiàn)的二級葉輪邊的隔板撕裂及二級葉輪的外側(cè)壁處的焊縫開焊來看,由10mm厚鋼板制作的機殼其強度明顯不夠,為此,除對原焊縫進(jìn)行補焊外,在其機殼外表增補了多條20mm厚的加強筋板,同時在一、二級葉輪間的進(jìn)風(fēng)處及一、二級葉輪通風(fēng)機增加了加強支承桿,以提高風(fēng)機殼體的整體強度。將風(fēng)機進(jìn)、出口的鋼制膨脹節(jié)改為軟連接膨脹節(jié)從風(fēng)機運行過程中出現(xiàn)的進(jìn)、出口的鋼制膨脹節(jié)的斷裂現(xiàn)象看,在風(fēng)機進(jìn)、出口采用剛性連接易使風(fēng)機殼體與進(jìn)、出風(fēng)道發(fā)生共振,造成機殼的振動加大,采用特種帆布膨脹節(jié)連接可以消除共振,降低機殼的振動。除采取上述消除振動措施外,還對風(fēng)機的軸承工作游隙進(jìn)行了調(diào)整,對風(fēng)機進(jìn)口過濾器進(jìn)行了改造等,這些措施的實施,大大減少了風(fēng)機的振動量,使風(fēng)機的運行保持了較穩(wěn)定的狀態(tài)。