2~3MW循環(huán)流化床發(fā)電機組用一次、二次高壓離心鼓風機
1、完成了風機氣動模型設計,完善了風機型譜,填補了國內(nèi)風機型譜的空白。
2、將流動模擬分析方法(CFD—ComputationalFluidDynamics)應用于通風機的優(yōu)化設計中;發(fā)展了基于響應面函數(shù)(RSF—ResponseSurfaceMethodology)的優(yōu)化設計方法,利用試驗設計方法(DOE—DesignofExperiments)和流動模擬方法,確定相應面函數(shù)的系數(shù),最后使用優(yōu)化設計(比如遺傳算法)設計離心通風機基本模型。風機性能曲線變化平緩,實現(xiàn)了T.B點及BMCR點運行均處于高效區(qū)的目的。
3、由于該類風機大流量、高壓力,運行噪音高,因此本項目采取了特殊結(jié)構實現(xiàn)了降噪,如風機進出口加高效消聲器,機殼采用雙層中空結(jié)構等。優(yōu)異的氣動模型設計可有效的減小葉輪入口寬度,來降低應力值。
4、篩選出了高強度材料作為風機的主要材料,解決了高強度材料焊接困難及退火技術難點。1、產(chǎn)品填補了2~3MW電站循環(huán)流化床風機的技術空白,實現(xiàn)了替代了進口。
5、項目列入24年度周口市科技成果推廣計劃(DC44),同時獲得27年度國家重點新產(chǎn)品稱號(編號27GRC45)。2~3MW循環(huán)流化床發(fā)電機組用高壓流化風機
6、在進行多級鼓風機葉輪設計時采用加載式葉片,在葉片進口段葉片載荷比較小,出口段載荷較大。實踐證明加載式葉片有較好的性能,同時能得到比較低的噪聲。
7、該系列鼓風機由于著意追求實際運行效率,通過整體優(yōu)化設計,使鼓風機在極寬的工作范圍內(nèi)均有很高的運行效率,領先于其它機型。
8、采用板金焊接結(jié)構,替代傳統(tǒng)的鑄件結(jié)構,實現(xiàn)了材料的節(jié)約。
9、采用滾動軸承加空冷的結(jié)構,替代了傳統(tǒng)的滑動軸承加油站的結(jié)構,實現(xiàn)了結(jié)構的簡化,降低了故障率。