預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界的新方法
風(fēng)機(jī)性能曲線是風(fēng)機(jī)性能和狀態(tài)的重要度量,也是風(fēng)機(jī)控制的基礎(chǔ)。當(dāng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行1記,間后,特別是風(fēng)機(jī)的若干部件更換后,風(fēng)機(jī)的特性會(huì)發(fā)生變化。當(dāng)需對(duì)風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造時(shí),無據(jù)可依,此時(shí)就必須付風(fēng)機(jī)的性能狀態(tài)進(jìn)測(cè)試而喘振邊界是風(fēng)機(jī)性能狀態(tài)的關(guān)鍵征因素之。因?yàn)?,風(fēng)機(jī)旦進(jìn)入喘振工況,輕則影響風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),重則可能會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)造成巨大的損害。在此情況下,方面,必須保證風(fēng)機(jī)的安全;另方面,測(cè)試中還必須盡可能地達(dá)到喘振邊界,以測(cè)得準(zhǔn)確的風(fēng)機(jī)性能數(shù)據(jù)。因此,如何準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界是本文討論的首要問。
2喘振邊界預(yù)測(cè)的基本思路根據(jù)風(fēng)機(jī)原理,般情況下,風(fēng)機(jī)喘振前會(huì)出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)失速??梢哉f。喘振足嚴(yán)重的旋轉(zhuǎn)失速后導(dǎo)致轉(zhuǎn)廣的振動(dòng)狀態(tài)較大變化因此,監(jiān)測(cè)風(fēng)機(jī)振動(dòng)隨工況的變化,就有可能確定旋轉(zhuǎn)失速的出現(xiàn)。事實(shí)上,較深度的旋轉(zhuǎn)失速本身就是種非穩(wěn)定工況。
把此狀態(tài)定為喘振邊界雖然趨于保守,但仍然可取。
另外,實(shí)測(cè)時(shí),隨著風(fēng)機(jī)的出口流量逐步減少,出1出力會(huì)隨之增加,此,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子會(huì)逐漸向進(jìn)氣口方向移動(dòng)。因此,監(jiān)測(cè)風(fēng)機(jī)的軸位移可得到預(yù)測(cè)喂振的重要信息。
軸位移8般通過電渦流傳感器測(cè)量。風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),軸位移有個(gè)報(bào)警值1.當(dāng)風(fēng)機(jī)憋壓時(shí),軸位移值逐步趨近報(bào)警值。如果軸位移信號(hào)先于喘振報(bào)警。則以此時(shí)的狀態(tài)作為喘振邊界因?yàn)榉汲霈F(xiàn)軸位移報(bào)警則風(fēng)機(jī)不允許連續(xù)運(yùn)行。
除此之外,由于風(fēng)機(jī)喘振時(shí)會(huì)伴隨著放炮聲,因此風(fēng)機(jī)的噪聲信號(hào)也是風(fēng)機(jī)狀態(tài)的重要監(jiān)測(cè)量。
由此認(rèn)為,可以通過監(jiān)測(cè)軸振動(dòng)和軸位移以及風(fēng)機(jī)的噪聲來預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界3實(shí)例應(yīng)用某廠5風(fēng)機(jī)是從捷克進(jìn)口的12級(jí)軸流壓縮機(jī),由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。其靜葉角度分兩段可調(diào)。其中第段靜葉調(diào)節(jié)的范圍為10.
+16而第段靜葉則根據(jù)第段靜葉聯(lián)調(diào)。轉(zhuǎn)速從2850 3750以1;4調(diào)2001年該廠對(duì)5=風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)了改造。
改造過程中,為得到義整準(zhǔn)確的1機(jī)性能線數(shù)據(jù),實(shí)測(cè)中又必須盡可能地接近喘振邊界。因此,首先驗(yàn)證通過監(jiān)測(cè)軸振動(dòng)和軸位移以及風(fēng)機(jī)的噪聲來預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振是否可行。
3瓦和4瓦軸振動(dòng)及風(fēng)機(jī)噪聲信號(hào)將風(fēng)機(jī)在上述的3個(gè)喘振點(diǎn)上進(jìn)入喘振邊界全過利的4=軸1軸位移;慮波處理1.衍到4的變化關(guān)系測(cè)點(diǎn)數(shù)由可,隨著風(fēng)機(jī)出口壓力升高,風(fēng)機(jī)軸向力持續(xù)發(fā)生變化,軸位,連線減小,而當(dāng)風(fēng)機(jī)進(jìn)入喘振邊界時(shí),軸位移發(fā)生突變。風(fēng)機(jī)在不同狀態(tài)下3次進(jìn)入喘振邊界。軸位,都遵循1樣的規(guī)律。軸位移移這種變化趨勢(shì)的監(jiān)測(cè),可以比較準(zhǔn)確地對(duì)風(fēng)機(jī)喘振進(jìn)行預(yù)測(cè)。
4應(yīng)用實(shí)效在5風(fēng)機(jī)的測(cè)試過程中,總共選擇了10個(gè)靜6,+8,+16,測(cè)試了106個(gè)工況點(diǎn),基本上覆蓋了風(fēng)機(jī)所有的工況范圍。在實(shí)測(cè)過程中,通過監(jiān)測(cè)風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)和風(fēng)機(jī)軸位移的變化趨勢(shì)來逼近喘振邊界,盡量使所預(yù)測(cè)的喘振邊界接近實(shí)際的喘振邊界,達(dá)到了相當(dāng)好的效果。同時(shí),采用最小乘法對(duì)性能曲線原始數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合處理。在5中,簡(jiǎn)要地展了其中個(gè)靜葉角度下擬合后的性能曲線測(cè)試結(jié)果。下轉(zhuǎn)第57頁!以個(gè)從有代性的工在這個(gè)工況點(diǎn)測(cè)量風(fēng)機(jī)的性能狀態(tài),并且直至風(fēng)機(jī)進(jìn)入喘振邊界。
這3個(gè)工況下,風(fēng)機(jī)振時(shí)4瓦軸位移3瓦和4瓦軸振動(dòng)及風(fēng)機(jī)噪聲信號(hào)13.1 3中,為哚聲,015為3瓦軸振動(dòng),17為3瓦軸振動(dòng),016為4瓦軸振動(dòng),為4瓦軸振動(dòng)。12為4瓦軸位移由13可,風(fēng)機(jī)要進(jìn)入喘振工況時(shí),風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)狀態(tài)開始發(fā)生較大變化。風(fēng)機(jī)喘振時(shí),風(fēng)機(jī)發(fā)生劇烈的低頻振動(dòng),振幅達(dá)到最大值。軸向位移突變,噪聲低沉。而在風(fēng)機(jī)進(jìn)入喘振邊界過程中,噪聲信號(hào)對(duì)喘振的反應(yīng)明顯滯后于軸振動(dòng)以及軸位移信號(hào)的反應(yīng)。所以,利用軸振動(dòng)及軸位移信號(hào)來預(yù)測(cè)喘振比利用噪聲信號(hào)通過常規(guī)的聽音方式更為可靠。撒,3瓦和4瓦軸振動(dòng)及風(fēng)機(jī)噪聲信號(hào)上接第53頁常運(yùn)行時(shí),所需剛度的時(shí)間相對(duì)較長,亦即磨損時(shí)間較長。所以在軸瓦面出現(xiàn)熱裂紋,引起面剝落,小片區(qū)域碎裂。
43級(jí)轉(zhuǎn)子的主振頻率為工頻2001幅值達(dá)60;諧波成分幅值很小2.結(jié)合工藝,再根據(jù)以往的檢修經(jīng)驗(yàn)及壓縮機(jī)入口過濾網(wǎng)易臟的特點(diǎn),認(rèn)為高速轉(zhuǎn)子因嚴(yán)重結(jié)垢而存在不平衡,所以外在慢升高。
5打開機(jī)組檢查到的情況由于3級(jí)振動(dòng)動(dòng)值持續(xù)過高,于8月份最終停車檢修。
各級(jí)葉輪均有不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象,其中以3級(jí)葉輪最為嚴(yán)屯,由于該機(jī)組在生產(chǎn)中的作分重要,般不輕易檢修;即使檢修,也不允許有更多的時(shí)間進(jìn)行解體大修。這就導(dǎo)致結(jié)垢物隨著時(shí)間的延長越結(jié)越多,+衡紀(jì)越來越嚴(yán)重。振動(dòng)越來越大。后經(jīng)除垢做動(dòng)平衡后,使不平衡量得以消除。
同時(shí)發(fā)現(xiàn)了3級(jí)軸瓦間隙略有增大,超出了標(biāo)準(zhǔn)間隙0.23,極限0.02,6處理措施對(duì)高速轉(zhuǎn)子除垢后做動(dòng)平衡。
檢查各軸承間隙量及瓦背量。測(cè)量瓦塊厚度后,挑選合適的瓦塊予以更換,使軸承間隙盡量接近間隙范圍標(biāo)準(zhǔn)值0.170.23,小仇7檢修后的效果開車后,測(cè)得3級(jí)振幅只有3史取其余各級(jí)振幅均有+程度的降低頻譜顯的工頻幅價(jià)也只5結(jié)論健立廠利風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)和軸位,信預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界的新方法,并在實(shí)際工程應(yīng)用中驗(yàn)證了其可廳性。
發(fā)現(xiàn)在風(fēng)機(jī)進(jìn)入喘振邊界過程中,噪聲信號(hào)對(duì)喘振的反應(yīng)滯后廠軸振動(dòng)以及軸位移。入1此,利用軸振動(dòng)以及軸位移信號(hào)來預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界要優(yōu)于利噪聲信號(hào)傾測(cè),利用風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)和軸位移信號(hào)預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)喘振邊界的方法,在5風(fēng)機(jī)實(shí)際測(cè)試中,最大限度地降低了喘振工況對(duì)5風(fēng)機(jī)危害的同時(shí),得到了比較準(zhǔn)確的風(fēng)機(jī)忭能曲線。
吸人風(fēng)量叫的,5風(fēng)機(jī)的新控制系統(tǒng)將測(cè)試結(jié)果作為控制參數(shù)進(jìn)行改造,至今,改造后的控制系統(tǒng)已經(jīng)正常運(yùn)行13年多。
3級(jí)軸承尤向頻譜2記錄本特利3300監(jiān)視儀兒次故障前后的數(shù)據(jù),1.
1級(jí)潘2000年8月5日8時(shí)檢修前2000年8月9日9時(shí)檢修后天2001年5月27日22時(shí)被迫停車前2001年5月30日15時(shí)檢修后3天2001年9月30日檢修后41天4監(jiān)測(cè)分析結(jié)論通過對(duì)這臺(tái)機(jī)姐監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)迸行了頻譜分析,可以得出如下結(jié)論。
從在線監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)來看。本特利3300監(jiān)視儀反映的數(shù)據(jù)可靠。排除了探頭前置器監(jiān)視儀等其它儀部分出現(xiàn)故障。
空壓機(jī)介質(zhì)進(jìn)出1壓力溫。度等參數(shù)正常,排除了氣流激振的可能。
軸瓦溫度油壓均無異常情況。振動(dòng)為工頻,排除了油膜渦動(dòng)引起的振動(dòng)。軸瓦部分面剝落碎裂的原因是因?yàn)檩S瓦間隙過大,導(dǎo)致支撐剛度降低,在這種情況F,機(jī)組啟動(dòng),次汕膜剛度達(dá)到正
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