軸流風(fēng)機自控系統(tǒng)的改進
軸流風(fēng)機是在離心風(fēng)機的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,具有效率高和工作范圍寬而得到廣泛的應(yīng)用。我廠軸流風(fēng)機是在拆除舊有二手離心風(fēng)機的情況下,為適應(yīng)高爐發(fā)展的需要,于2001年3月12日上馬投運的。然而,通過安裝調(diào)試及幾個月的日常維護,發(fā)現(xiàn)軸流風(fēng)機從實際設(shè)計、供貨到軟件編制,自控系統(tǒng)都不同程度的存在問題,且已多次影響機組的正常生產(chǎn),波及高爐的穩(wěn)順,必須對其進行改進。
2存在問題及改進軸流風(fēng)機自控系統(tǒng)從我廠的使用情況來看,存在的問題主要有以下幾個方面。
2.1測溫元件的選擇與安裝潤滑油站油溫檢測是軸流風(fēng)機正常運轉(zhuǎn)的重要檢測參數(shù),軸承回油油溫測量由于沒有油壓,一般不存在問題,較為常見的故障是進油油溫檢測以及油站油箱油溫檢測,采用可動卡套裝置膨脹壓力式溫度計,套卡內(nèi)襯為耐油橡皮膨脹式,溫度計型號為WTYX-1032浙江某廠生產(chǎn),在第一臺杭汽供貨的產(chǎn)品中,由于油管振動較大,耐油橡皮破裂造成大量漏油,停機三小時處理,通過檢修采用固定螺紋安裝壓銅墊片,問題得以解決,現(xiàn)一直運行良好。第二臺軸流風(fēng)機產(chǎn)品通過我們的信息反饋,供貨的測溫方式有了改進。
2.2取壓裝置的形式和安裝自己是企業(yè)的一員,與企業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。
其次,為員工提供展示個人才能的平臺。
在企業(yè)里,每個人都希望自己的工作和業(yè)績能得到領(lǐng)導(dǎo)重視和同事的肯定,這就是人性的高層次需要。那么,企業(yè)就必須不斷采取激勵機制,鼓勵員工把每個崗位模擬成市場發(fā)其潛能,經(jīng)營好崗位,經(jīng)營好自我,使員工從普通意義上的“社會人”上升到“自我實現(xiàn)的人”,使員工各個層次的需要都得到充分滿足,進而推動整個企業(yè)向前上升發(fā)展。
為了充分激發(fā)員工的創(chuàng)造性和能動性,實現(xiàn)“員工滿意”,動力廠采取了一系列有效措施。例如,自2000年以來,大力開展“全員三創(chuàng)新”活動,每月對員工申報的優(yōu)秀創(chuàng)新成果給予重獎,獎勵資金累計超10萬元;同時,先后推出“領(lǐng)班制”、“全員利潤化”、“全員經(jīng)營化”、“自我經(jīng)營”等企業(yè)管理新模式。
以生產(chǎn)經(jīng)營為中心,一年上一個臺階,充分挖掘人的潛能和物的潛力,使員工的“自我價值”得以實現(xiàn)。員工在各方面得到滿意后,600多名員工以高度的主人翁責(zé)任感,在各自崗位上,出點子,想辦法,從而以最小的投入成本,提供最大的動力需要,實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。
4結(jié)束語動力廠推行的“用戶滿意、企業(yè)滿意、員工滿意”新管理,極大地推動了企業(yè)進步,提升了企業(yè)整體經(jīng)濟效益和管理水平。本人在實踐中積極探索,把現(xiàn)代企業(yè)管理許多宏觀理論轉(zhuǎn)化為實際可操作的方法,以期為現(xiàn)代企業(yè)微觀經(jīng)濟管理提供行之有效的思路和方法。
我廠的軸流壓縮機原動機是汽輪機,抽汽器的自動化儀表設(shè)備是成套供貨,為了便于運輸和拆除方便,油和汽水的介質(zhì)壓力的取壓裝置用“和尚頭”取壓插座、導(dǎo)壓管和取源閥門組成,這些新設(shè)備在投運初期是沒有問題的,時間一久,汽水系統(tǒng)的“和尚頭”取壓插座就會生銹,加之“和尚頭”凸凹面內(nèi)加工不很好,材質(zhì)是普碳鋼,在安裝之初接合面是線接觸,一旦漏汽、漏水就無法緊死,油系統(tǒng)取壓況好些。基于上述原因我們對取壓插座進行了改造,杜絕了漏汽、漏水現(xiàn)象。
2.3信號的隔離信號隔離是老生常談之事,陜鼓成套設(shè)計時考慮的較少,而實際運用中由于接地較差,1/0模件的接地松動,變頻器的使用等多項因素,都有可能影響信號的正常性,造成機組誤動停機,我廠在安裝第一臺軸流機組時,投運初期就出現(xiàn)個別信號亂跳,像潤滑油壓,動力油壓,軸振動等,為防止可能的情況發(fā)生,我們對涉及機組安全運行的檢測參數(shù)加裝信號隔離器、具有隔離作用的配電器凈化信號,軸流風(fēng)機信號隔離器加裝了十臺。
2.4雙回路供電電流的改進為了保證系統(tǒng)的安全可靠,直流電源采用冗余方式,系統(tǒng)接線圖為所示。
系統(tǒng)接線設(shè)計原理沒有錯誤,如果圖紙交給正規(guī)的盤箱柜制造廠,且是專為設(shè)計廠家多年配套,情況可能要好些,我廠第一臺軸。42.流風(fēng)機的PLC柜電源連接并聯(lián)部AB就沒有壓線鼻子,直接接入空氣開關(guān),一旦前面松動,接觸不好,就會影響后面的所有供電,雙直流電源反向截止二極管出口按圖紙是四個接頭,靠螺桿擰緊很不可靠。我廠1軸流風(fēng)機就曾發(fā)生過類似的故障,因中的02點松動,而造成電源模件1和電源模件2同時失電而險些停機的事故,我們經(jīng)過仔細研究和討論,決定改為設(shè)計接線,修改設(shè)計后現(xiàn)運行良好。
并在圖紙中作如下說明,使制造盤柜的廠家明白,說明如下:所有反向截止二極管加裝散熱片。
接,這樣如果Ml或M2處單獨松動也不會影響到電源模件的供電使用,如果Ml處松動,造成電源模件1失電,但模件可以通過冗余電源模件2繼續(xù)供電工作。
由于盤箱柜大多是廠家制造,多數(shù)用戶不會一根根檢查螺桿、接頭,也不會查看連接螺桿是否有防松墊圈等。新柜是不會有任何問題,運行一段時間后,問題就會發(fā)生,我廠、1軸流風(fēng)機已按進行了改進且運行良好。
2.5軟件的細化軟件的細化是每一個編制過程控制軟件1折線函數(shù)溫壓補償?shù)娜硕己茉谝獾氖?。全面的考慮、合理的算法,能充分顯示編程人員的控制理論水平的高低。下面以風(fēng)機防喘閥控制原理為例進行簡要說明。
比L較喘振預(yù)報比-較喘振報S1 1手動給定i 2.5.1控制算法中可以看出經(jīng)過溫度補償后的喉部差壓才能真實反映運行工況,由于是恒定轉(zhuǎn)速,防喘控制是由于溫度補償后的喉部差壓和出口壓力來決定,因而顯得特別重要,為了防止由于儀表故障而造成機組誤動作,編程人員應(yīng)對防喘控制圖進行細化,增加下列條目:入風(fēng)溫度限幅:以當(dāng)?shù)靥鞖庾畹妥罡邩?biāo)準(zhǔn)為限,如-10T,超過則取機組設(shè)計試驗溫度15為準(zhǔn),同時在報警欄內(nèi)給出人風(fēng)溫度斷線報警指示。
入口差壓限幅:以設(shè)計喉部差壓最高值為高限,喉部最高值的10%為低限,并以最低值與喉部差壓開關(guān)二選二判斷作為風(fēng)機逆流的條件,如正常超限則保留最后一次值,同時在報警欄內(nèi)給出喉部差壓異常報警,觸發(fā)計時器計時,計時時間為2小時。
出口壓力限幅:以試驗防喘曲線最高壓力為高值,為低值,如出現(xiàn)異常在報警欄內(nèi)給出出口壓力異常報警,并保留最后一次值,觸發(fā)計時器計時,計時時間為2小時。
計時器計時的目的是:留給檢修人員足夠的檢修時間和給操作人員同高爐聯(lián)系的時間,倒換風(fēng)機或盡快出鐵,計時2小時后故障沒有處理或難以處理時,防喘閥開始放風(fēng),按25%、50%等梯度自動打開,防止風(fēng)機真正進人喘振區(qū),危及風(fēng)機安全。
曲線記錄:對所有參與防喘控制的參數(shù)進行記錄,包括檢測信號、外部給定信號、輸出信號和閥位反饋3號,喘振預(yù)報和喻振報警列入報警內(nèi)記錄。
2.5.2硬件的升級冗余方式,運行一段時間發(fā)現(xiàn)防喘點亂跳,CPU7個紅色指示燈(故障燈)同時亮的故障。停機后進行的冗余切換試驗時1次有3次不成功,軟件編制公司同廠家聯(lián)系,廠家也說不清楚,廠家詢問冗余CPU版本后,對CPU進行了免費升級,并按西門子公司的要。
求對程序進行了重新組態(tài),現(xiàn)在軸流風(fēng)機這類故障沒有了。
3效果通過上述一些措施,軸流風(fēng)機的安全性進一步得到了提高,故障發(fā)生率也有很大降低,由原來每月發(fā)生一次減少到半年以上也很難發(fā)生一次,最近投人的1軸流風(fēng)機故障率高一點,也在整改(3月一次),當(dāng)然,要排除所有的隱患是很難的,有些。故障僅憑記錄曲線是無法分析和判斷的,需要我們進一步對軸流風(fēng)機自控系統(tǒng)提高認識才能做到的。
4結(jié)語這么多的故障暴露出來,反映出制造廠家、設(shè)計單位、軟件編制部門的不足,也給我們留下深深的思考,正確地選擇廠家、設(shè)計和軟件編制單位是防止一切故障隱患的源頭,而維護使用單位需要在日常維護工作中不斷提高自身素質(zhì),將故障消除在萌芽狀況,確保風(fēng)機的安全運行和高爐的正常生產(chǎn),同時也需要高爐積極的配合,留給風(fēng)機足夠的檢修時間,以便自查自改。
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