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3號(hào)球磨機(jī)單風(fēng)機(jī)改造及實(shí)踐

信息來源:發(fā)布時(shí)間:2020-08-21閱讀:307

球磨機(jī)粗粉。細(xì)粉普排粉機(jī)煉鐵廠噴煤車間制粉系統(tǒng)用傳統(tǒng)的鋼球磨機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、三級(jí)收塵系統(tǒng)。這種操作工藝管線長,收粉系統(tǒng)從細(xì)粉分離器、多管分離器到布袋除塵器,控制閥門多、系統(tǒng)阻力損耗大,生產(chǎn)過程中多管分離器為正壓區(qū),經(jīng)常出現(xiàn)下煤不暢、堵塞等故障,影響了正常生產(chǎn),且控制難度較大;使用二次風(fēng)機(jī)制粉還有噸煤電耗居篼不下及熱風(fēng)溫度高、耗用的高爐煤氣童大等弊端。因此,簡化工藝流程、取消二次風(fēng)機(jī)就不失為一種有益的嘗試。

  13號(hào)球磨機(jī)制粉工藝改造原煤經(jīng)過磨球機(jī)碾磨和燃燒爐的熱風(fēng)烘干,煤粉和熱風(fēng)依次經(jīng)過粗粉分離器、細(xì)粉分離器和排粉機(jī)、多管分離器、布袋除塵器、排風(fēng)機(jī)。廢氣通過煙函排人大氣,煤粉經(jīng)過三級(jí)收塵系統(tǒng)進(jìn)人粉煤倉。工藝流程見。

  原煤、煙氣布袋煙囪改造前3號(hào)球磨機(jī)制粉工藝流程1.2簡化工藝流程的原因及播施2.1簡化工藝流程的原因在曰常生產(chǎn)過程中,由于再循環(huán)管道的存在,熱風(fēng)會(huì)在此管路上產(chǎn)生“短路”,如果球磨機(jī)堵塞,會(huì)產(chǎn)生布袋著火的惡果;工藝管線上有排粉機(jī)進(jìn)、出口蝶閥,循環(huán)風(fēng)閥門,布袋分離器出、人口蝶閥,操作時(shí)因閥門眾多造成系統(tǒng)壓力損失,工況難于調(diào)節(jié);多管分離器為正壓區(qū),經(jīng)常出現(xiàn)下煤不暢、堵塞等故障,影響了正常的收粉功能;排粉機(jī)進(jìn)口蝶閥開度僅為50%,閑置了排粉機(jī)的功率。這些因素制約了球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提篼。

  1.2.2簡化工藝流程的措施改造取消了再循環(huán)管道、多管分離器和排風(fēng)機(jī),同時(shí)取消原來排粉機(jī)出口蝶閥,布袋除塵器出、人口蝶閥及循環(huán)風(fēng)蝶閥;通過管道改造將排粉機(jī)人口從細(xì)粉分離器出口移至布袋除塵器出口,細(xì)粉分離器出口與布袋除塵器人口相連接,使整個(gè)系統(tǒng)處于全負(fù)壓工作狀態(tài);僅保留功率為220kW的排粉機(jī)和排粉機(jī)進(jìn)口蝶閥,保留排粉機(jī)進(jìn)口蝶閥的目的是調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)量。工藝流程簡化為:球磨機(jī)、粗粉分離器、細(xì)粉分離器、布袋除塵器、風(fēng)機(jī)。工藝流程見。

  1.3設(shè)備改型及信號(hào)顯示在布袋除塵器下部增設(shè)4個(gè)星型卸灰閥,并對螺旋輸送機(jī)改型,將原來的Ls25改型為Ls315,加快布袋除塵器的輸灰速度,避免工藝改造后布袋除塵器內(nèi)積煤較多,產(chǎn)生煤粉自燃的現(xiàn)象,保持生產(chǎn)工況的正常。

  此外在儀表顯示屏上,增設(shè)了球磨機(jī)、星型卸灰閥、螺旋輸送機(jī)、風(fēng)機(jī)、上煤皮帶設(shè)備工作狀態(tài)的顯示信號(hào),給操作提供方便。

  2改造后的操作實(shí)踐經(jīng)過一個(gè)月的改造,五月初3號(hào)球磨機(jī)單風(fēng)機(jī)制粉系統(tǒng)開始調(diào)試,調(diào)試分為空負(fù)荷、帶負(fù)荷試生產(chǎn)兩個(gè)階段。以改造前、后的球磨機(jī)進(jìn)、出口壓差值大致相等為原則進(jìn)行空負(fù)荷調(diào)試,得到風(fēng)機(jī)人口蝶閥開度值、各在線設(shè)備壓差值、風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流值之間的相互關(guān)系;在此基礎(chǔ)上進(jìn)行帶負(fù)荷試生產(chǎn),試生產(chǎn)以球磨機(jī)合格煤粉最大能力為原則,嚴(yán)格控制布袋除塵器進(jìn)口和出口部位的溫度值,通過增強(qiáng)清灰頻率使布袋除塵器進(jìn)、出口壓值控制在7.85 -11.77kPa的范圍內(nèi),帶負(fù)荷試生產(chǎn)過程比較順利。從整個(gè)系統(tǒng)的壓力損失來分析:改造前系統(tǒng)壓力損失為105.91kPa;改造后的壓力損失僅為83.36kPa,球磨機(jī)入口所需滿足生產(chǎn)的熱風(fēng)溫度由原來的370~400下降為250 ~290T,改造后所需的高爐煤氣消耗量僅為改造前高爐煤氣消耗量的2/3.系統(tǒng)壓力損失、篼爐煤氣消耗量明顯減少了,達(dá)到了改造的目的。不難看出:改造后系統(tǒng)的能耗將伴隨著阻力的減少而降低;因用于調(diào)節(jié)系統(tǒng)工藝參數(shù)的蝶閥僅為一只,也使得制粉操作變得相對容易些。

  2.1改造后的制粉操作及分析2.1.1改造后的制粉操作確認(rèn)各設(shè)備處于完好狀態(tài),關(guān)閉風(fēng)機(jī)進(jìn)口蝶閥,啟動(dòng)除塵設(shè)備和風(fēng)機(jī),待風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常后,將風(fēng)機(jī)入口蝶閥的閥位調(diào)整為50通知燃燒爐燒爐,待燃燒爐溫度達(dá)到650時(shí)啟動(dòng)球磨機(jī);通知燃燒爐送風(fēng),開熱風(fēng)閥,關(guān)冷風(fēng)閥。當(dāng)球磨機(jī)出口溫度逐漸升至80T左右時(shí),啟動(dòng)振動(dòng)給料器向球磨機(jī)供煤,供煤量由小到大,調(diào)整到保持球磨機(jī)出口溫度(一般情況下,煙煤或褐煤的出口溫度控制在50~60,無煙煤的出口溫度控制在70 -85)規(guī)定范圍為原則。在操作過程中,要按保持球磨機(jī)最大出力的原則進(jìn)行調(diào)節(jié),并保證獲得水分含量<1.%、煤粉細(xì)度。0088mm占65 %-90%的合格煤粉。2.1.2操作分析在生產(chǎn)過程中,制粉操作的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1.表1制粉操作的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)壓力八Pa電流/A開度/%粗粉細(xì)粉布袋布袋風(fēng)機(jī)球磨M口入口入口入口出口人口機(jī)蝶閥從表1可知:球磨機(jī)電流與改造前基本―致,風(fēng)機(jī)電流比改造前降低了2A,說明當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況屬于正常,生產(chǎn)出的合格煤粉占82%;之后逐步將風(fēng)機(jī)人口蝶閥的閥位調(diào)整到70%,當(dāng)時(shí)的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2.表2閥位調(diào)整后的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)壓力/kPa電流/A開度/粗粉細(xì)粉布袋布袋風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)入口入口入口入口出口入口機(jī)堞閥從表2和表1的對比可以看出:風(fēng)機(jī)電流下降了2A,也就是說改造前、后的電流相差4A.這個(gè)數(shù)據(jù)的變化說明改造后系統(tǒng)的阻力損失降低后,整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)力消耗有了明顯的降低。當(dāng)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、各檢測點(diǎn)壓力在正常范圍波動(dòng),穩(wěn)定在表2所示的范圍。說明系統(tǒng)的磨合比較好,生產(chǎn)達(dá)到正常狀態(tài)。

  整個(gè)過程用了一個(gè)多星期,球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量就達(dá)到了19多t(3號(hào)球磨機(jī)的銘牌產(chǎn)量是16t/h),合格煤粉(粒度在200網(wǎng)目的)長期保持在73%左右。

  2.2改造效果分析簡化工藝流程后,系統(tǒng)管線縮短,包括取消多管分離器、減少控制閥門,降低了制粉系統(tǒng)阻力,減少了系統(tǒng)的動(dòng)力消耗,系統(tǒng)的通風(fēng)量增加,達(dá)到46500m3/h,較大地發(fā)揮球磨機(jī)的生產(chǎn)能力,球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到19多t.改造后的單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)工藝操作得到簡化,操作時(shí)只需調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)人口蝶閥就可達(dá)到調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)量及生產(chǎn)工況的目的,避免了改造前閥門多、難以調(diào)節(jié)的不足。

  取消二次風(fēng)機(jī)后,不僅減少了一臺(tái)功率為55kW的風(fēng)機(jī),且在線生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)電流與二次風(fēng)機(jī)生產(chǎn)時(shí)該風(fēng)機(jī)的電流相比,電流降低了4A.單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)工藝取得了節(jié)電、降低噸煤電耗的效果。表3是2002年1~11月的噸煤電耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。單風(fēng)機(jī)投用前,噸煤電耗基本上在50kWh左右,5月份單風(fēng)機(jī)開始生產(chǎn),電耗就開始降低,截止到11月份平均電耗降至45.lkWh.年節(jié)約生產(chǎn)成本20萬元。加上節(jié)約的高爐煤氣量的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,預(yù)計(jì)年內(nèi)可收回改造的投資費(fèi)用。

  由于整個(gè)系統(tǒng)是全程負(fù)壓制粉,減少了煤粉對外泄漏,職工的勞動(dòng)量減少,同時(shí)改善了生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境,有利于職工的身心健康。

  月份單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)整個(gè)系統(tǒng)通風(fēng)量篼達(dá)46 500m3/h,煙囪風(fēng)速達(dá)25m/s,比改造前風(fēng)量26000m3/h、風(fēng)速12.7m/s增大了一倍。隨著風(fēng)量的增大系統(tǒng)各部位相對壓力也同步增大,使得原有的布袋袋口密封承受不了如此大的壓力。生產(chǎn)四個(gè)月后,袋口密封相繼損壞(主要是因?yàn)槌龎m布袋面積小引起),導(dǎo)致布袋除塵箱體串風(fēng),影響了制粉生產(chǎn),粉塵排放濃度超標(biāo)。后來經(jīng)過處理,在布袋袋口上增加了槽鋼壓條,壓住布袋袋口密封,取得了比較好的效果。

  3結(jié)語梅山3號(hào)球磨機(jī)單風(fēng)機(jī)工藝改造后生產(chǎn)穩(wěn)定,球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量能達(dá)到19t以上,發(fā)揮了球磨機(jī)的生產(chǎn)能力。

  單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)降低了噸煤電耗且效果明顯。)單風(fēng)機(jī)改造時(shí)如果有條件擴(kuò)大布袋除塵器的布袋面積,取得的效果將會(huì)更加明顯。

 ?。ň庉嫞黑w玲)(上接21頁)煤后,Y值略有下降,焦炭強(qiáng)度也有所下降,耐磨則略有上升。方案三雖然肥煤用了辛置煤15%和山陶煤10%,減少了氣煤的比例,增加了焦煤的比例,Y值為15,粘結(jié)性仍保持適中,焦炭質(zhì)量也較好。

  5結(jié)論通過小焦?fàn)t試驗(yàn)和大生產(chǎn)實(shí)踐,可以看到在目前的用煤結(jié)構(gòu)中,用10%~15%的辛置煤替代10 %~15%的棗莊煤,不僅可以降低焦炭的硫分,而且焦炭的質(zhì)量也可以得到改善。經(jīng)過實(shí)地考察辛置煤資源豐富,煤質(zhì)穩(wěn)定,運(yùn)輸有保障,可作為梅山煉焦用煤基地之一。

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