220th循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機變頻改造及經(jīng)濟性分析
表2變頻器改造前4號鍋爐風(fēng)機運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)負荷/(Th1)1號引風(fēng)機一次風(fēng)機擋板開度電流/A實際功率/kW占額定比值擋板開度電流/A實際功率/kW占額定比值/%風(fēng)量錦西石化分公司熱電公司“煤代油”工程安裝3臺220th盾環(huán)流化床鍋爐。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)HG-410/9.8―LM20型,其中4號鍋爐于2002年10月投產(chǎn)。鍋爐采用一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、引風(fēng)機和高壓風(fēng)機供風(fēng),根據(jù)熱電公司實際情況,鍋爐很少滿負荷運行,大部分在120~180fh負荷之間運行。風(fēng)機在額定轉(zhuǎn)速運行,用擋板開度控制風(fēng)量,不僅難以滿足對風(fēng)量精確調(diào)節(jié)的要求,而且擋板節(jié)流造成大量能量損失,其產(chǎn)生的劇烈振動經(jīng)常引起風(fēng)箱開裂,刺耳的噪音對工作環(huán)境污染非常嚴(yán)重。能量損失的直接表現(xiàn)是廠用電率高,220fh循環(huán)流化床鍋爐廠用電率達到18%.因此,對4號循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機進行節(jié)能改造,實現(xiàn)其優(yōu)化運行非常必要。
1風(fēng)機運行現(xiàn)狀及采用變頻調(diào)節(jié)的可行性1變頻器改造前鍋爐風(fēng)機運行狀況4號鍋爐風(fēng)機及電機設(shè)計性能參數(shù)見表1鍋表1 4號鍋爐風(fēng)機及電機設(shè)計性能參數(shù)項目一次風(fēng)機二次風(fēng)機1號引風(fēng)機風(fēng)機型號風(fēng)機流量/h風(fēng)機全壓/ka電機型號額定電壓/kV額定電流/A額定功率/kW額定轉(zhuǎn)速/爐風(fēng)機變頻器改造前4號鍋爐1號引風(fēng)機和一次風(fēng)機的運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2在低負荷工況下,一次風(fēng)機和引風(fēng)機的擋板僅在1/3左右,尤其是一次風(fēng)量在額定風(fēng)量的1/3左右,而功率己經(jīng)超過電機額定功率的80%,因此節(jié)流損失較大。
12風(fēng)機采用變頻調(diào)節(jié)的可行性風(fēng)機采用控制擋板開度的節(jié)流調(diào)節(jié)方式浪費電能,如果能通過轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)改變風(fēng)量則可以節(jié)電,因風(fēng)量和轉(zhuǎn)速一次方成正比,風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速的平方成正比,風(fēng)機的軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。當(dāng)采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時,如要求風(fēng)量減少為1/2時,只需使轉(zhuǎn)速降為1/2即可,而軸功率則減少至1/8節(jié)約7/8的電功率,效果非常顯著。而采用傳統(tǒng)的調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)速保持不變,只調(diào)節(jié)擋板開度,雖然擋板的開度減小,但功率大部分用來克服管道通風(fēng)阻力而被浪費掉,采用變頻調(diào)速控制風(fēng)量和流量節(jié)電可達到20%~70%.因此,如果風(fēng)機裕量大或調(diào)節(jié)范圍寬,安裝變頻器具有很大的節(jié)電潛力。
2變頻調(diào)速的工作原理與特性選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSERT―A系列高壓變頻器,對4號鍋爐進行高壓變頻改造。
1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)HARSERT―A系列6kV高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)由移相變壓器、功率單元和控制器組成,其結(jié)構(gòu)見每臺變頻器有21個功率單元,每7個功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相。每個功率單元結(jié)構(gòu)上完全相同,可以互換,為基本的交一直一交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋,通過對GB逆變橋進行正弦PWM控制,可得如所示的波形。
系統(tǒng)輸出的相電壓階梯PWM波形而成星型連接給電機供電,通過對每個單元的PM波形進行重組,可得到所示的階梯PM波形。
3控制器控制器核心由高速單片機來實現(xiàn),設(shè)計算法可以保證電機達到最優(yōu)的運行性能。控制器還包括1臺內(nèi)置的PLC用于柜體內(nèi)開關(guān)信號的邏輯處理及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號的協(xié)調(diào),增強了系統(tǒng)的靈活性??刂破鹘Y(jié)構(gòu)上采用VME標(biāo)準(zhǔn)箱體結(jié)構(gòu),各控制單元板采用FPACPLD等大規(guī)模集成電路和表面焊接技術(shù)系統(tǒng)具有極高的可靠性。
另外,控制器與功率單元之間采用光纖通信技術(shù),低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統(tǒng)具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能。
3變頻調(diào)速改造系統(tǒng)方案3.1總體構(gòu)成風(fēng)機配套電機采用“一拖一”變頻控制,對4號鍋爐一次風(fēng)機、二次風(fēng)機和1號引風(fēng)機進行高壓變頻改造,總體控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為一次風(fēng)機采用HARVEST /100型變頻器,1號引風(fēng)機采用HARVEST-A06/065型變頻器。
2操作方案了工頻旁路回路。具體的設(shè)計方案如所示。QF為用戶的真空斷路器,GS、口玫和QS為3臺高壓隔離刀閘。在QS和口玫之間是高壓變頻器,QS為旁路刀閘。當(dāng)電機需變頻運行時,應(yīng)首先將QS拉開,然后合1和Q2刀閘,最后再合真空斷路器QF吏變頻器帶電并啟動變頻器以驅(qū)動電機。當(dāng)電機需工頻運行時,應(yīng)將1和0*刀閘拉開,將QS旁路刀閘合入,最后合真空斷路器QF直接驅(qū)動電機工頻運行。此運行方式為變頻器故障或檢修等特殊情況下用工頻來保證設(shè)備運行的備用工作方式。
4改造效果1節(jié)能4號鍋爐3臺風(fēng)機經(jīng)變頻調(diào)速改造后,節(jié)能效果顯著。鍋爐變頻調(diào)速改造前后電機電流運行參數(shù)見表4電機功率見表5由表4和表5可以看出:4號鍋爐變頻改造后,風(fēng)機電流明顯減小,節(jié)能效果十分顯著,鍋爐廠用電率降為10%左右。
4號鍋爐變頻調(diào)速改造前后電機電流比較負荷一次風(fēng)機電流/A二次風(fēng)機1電流/A.1號引風(fēng)機電流/A改造前改造后改造前改造后改造前改造后表54號鍋爐變頻改造前后電機功率比較負荷一次風(fēng)機功率/kv二次風(fēng)機功率/IW 1號引風(fēng)機功率/IW /(*h改造前改造后節(jié)能改造前改造后節(jié)能改造前改造后節(jié)能一次主回路接線圖在30~40H的頻率范圍,與工頻50H湘比,降低了風(fēng)機轉(zhuǎn)速。啟動時的緩慢升速過程也使整套風(fēng)機機械設(shè)備的零部件、密封和軸承等的使用壽命大大延長。不用擋板調(diào)風(fēng),調(diào)風(fēng)擋板的使用壽命大大延長,使檢修維護工作量減少,降低了檢修工作強度和費用。
43減輕電氣系統(tǒng)的沖擊當(dāng)電機通過工頻直接啟動時,將產(chǎn)生6~8倍的電機額定電流。這個電流值將大大增加電機繞組的電應(yīng)力并產(chǎn)生熱量,從而減少電機的壽命。而米用變頻后,電機實現(xiàn)了軟啟動,可以在零速零電壓啟動他可適當(dāng)加轉(zhuǎn)矩提升)直到達到工作電流為止。一旦頻率和電壓的關(guān)系建立,變頻器就可以按照V/域矢量控制方式帶動負載進行工作,對電網(wǎng)幾乎沒有沖擊。
5經(jīng)濟效益購買4號鍋爐一次風(fēng)機、二次風(fēng)機和1號引風(fēng)機變頻器費用為220萬元,輔材及安裝費為40萬元,共計260萬元。4號鍋爐負荷分配為5個月供暖期負荷190th5個月非供暖期150th1個月170th1個月140th運行時間按6500h/a計算,每年節(jié)電426萬1W.h每h按成本價0.38元計算,4號鍋爐全年可節(jié)約資金161. 88萬元,不到2年即可收回成本。
6結(jié)束語1同米用變頻調(diào)速后。驅(qū)動電電動機本i工作bUshift而且還減輕了風(fēng)道振動,提高了機組安全性和4號鍋爐變頻改造后,完全滿足了鍋爐運行要求,廠用電率由18%降至10%不僅節(jié)能效果顯機組不同時期不同保養(yǎng)方法在余姚燃機電廠的應(yīng)用李良濤1姜軍2(1華北電力大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院,河北保定0710032東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧沈陽110006)等方法。在天然氣氣壓。氣量不足階段,采取十八脘基胺和蒸汽壓力法。介紹了不同階段保養(yǎng)用臨時系統(tǒng)的構(gòu)成及保養(yǎng)方法的實施過程。
I丨TM621. 3丨丨B丨文章編號丨1004―浙江國華余姚燃氣發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程裝機容量為1X780MW公司選用美國GE公司生產(chǎn)的S09FA型燃氣發(fā)電機組。主設(shè)備包括2臺燃氣輪機、1臺汽機、2臺余熱鍋爐和3臺配套的發(fā)電機。2臺余熱鍋爐為美國DELTAK公司制造,凝汽器為韓國斗山公司制造。電廠采用清潔燃料一東海天然氣。電廠于2004年6月28日澆筑第一方混凝土,2005年9月具備聯(lián)合循環(huán)并網(wǎng)發(fā)電條件。因天然氣未供應(yīng),使發(fā)電設(shè)備被迫進入投產(chǎn)前全面保養(yǎng)階段。2006年10月,天然氣供氣管線建成,具備供氣條件,機組實現(xiàn)聯(lián)合循環(huán)。受天然氣氣量、氣壓的限制,機組只能達到30%的負荷,機組進入定期啟動保養(yǎng)階段。
1保養(yǎng)方案的選擇1.1長期保養(yǎng)東海天然氣供氣滯后消息確認(rèn)后,設(shè)備保養(yǎng)的問題正式提出,在基建安裝調(diào)試階段保養(yǎng)與安裝、調(diào)試同步進行,收集了GE燃機、汽機、鍋爐等設(shè)備有關(guān)的保養(yǎng)資料,到國內(nèi)防銹蝕的科研單位、設(shè)備保養(yǎng)的相關(guān)企業(yè)調(diào)研,請專家共同研究探討方案。針對機組處于干燥、未運行狀態(tài),確定了此階段的保養(yǎng)方案主要采用充氮、熱風(fēng)、干燥、刷防腐涂料、充保護液、運行維護等保養(yǎng)方法。
12短期保養(yǎng)在天然氣供氣后,由于受天然氣的氣量、氣壓限制不能長期運行,只能采取定期運行的方式。此狀態(tài)下,鍋爐、汽機、凝汽器、加熱器等熱力設(shè)備停運期間,如果不采取有效的保護措施,水汽側(cè)的金屬表面會發(fā)生強烈腐蝕(稱為停用腐蝕)其本質(zhì)屬于氧腐蝕,會使停用設(shè)備金屬表面在短期內(nèi)遭到大面積腐蝕破壞,加劇熱力設(shè)備運行時的腐蝕。
對此情況請有關(guān)專家論證,這一階段采取十八脘基胺保養(yǎng)方式。十八脘基胺是火力發(fā)電廠機組熱電設(shè)備停用防腐蝕藥劑。在一定的溫度及壓力下,十八脘基胺與金屬表面接觸后,形成一層分子層月膜隔絕金屬與腐蝕介質(zhì),從而防止水、大氣中氧及二氧化碳對金屬的腐蝕。在機組準(zhǔn)備停用時,將十八脘基胺加入熱力系統(tǒng)中,進入鍋爐時在高溫下部分進入蒸汽,存在于鍋爐、汽機及熱力系統(tǒng)的汽、水兩相中,在熱力系統(tǒng)所有部位的金屬表面形成一層憎水性保護膜起到保護作用。
2工程結(jié)束初期長期保養(yǎng)方案的實施21受熱面管內(nèi)部保養(yǎng)21.1保養(yǎng)方法李賀新(1971―)男碩士,工程師,從事電廠技術(shù)管理及機組運行等工作。
4.2減輕風(fēng)道振動4號鍋爐一次風(fēng)機、二次風(fēng)機和1號引風(fēng)機改高壓變頻后,不但降低了風(fēng)機電耗,而且因轉(zhuǎn)速降低,完全改變了風(fēng)在管道中的振動頻率。由于風(fēng)機的驅(qū)動電機在變頻狀態(tài)下工作,工作頻率不斷變化,使風(fēng)道的固有共振頻率很難與工作頻率一致,從而避免了共振的產(chǎn)生;一次風(fēng)管線和二次風(fēng)管線振動明顯減弱,解決了風(fēng)道在工頻狀態(tài)下振動大、風(fēng)道時常被振動開裂的問題。通過在風(fēng)機現(xiàn)場測量,變頻改造前后現(xiàn)場噪聲分別為99cB(A)和81dB(A),改善了工作環(huán)境。
12工作特性輸入側(cè)由移相變壓器為每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為3組,構(gòu)成42脈沖整流方式。這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網(wǎng)絡(luò)的電流波形,使其負載下網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1另外,由于變壓器副邊繞組的獨立性,使每個功率單元的主回路相對獨立,類似常規(guī)低壓變壓器,便于采用現(xiàn)有的成熟技術(shù)。
1輸出側(cè)由每h個單元的u、v輸出端子相互互串接2經(jīng)濟性。在4號鍋爐變頻改造的成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上,公司準(zhǔn)備在56號鍋爐上進行推廣。
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- 20 軸流式通風(fēng)機蝸殼 471
- 21 螺旋形蝸殼 718
- 22 軸向蝸殼 451
- 23 風(fēng)機系統(tǒng)性能不佳的原因 461
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- 25 內(nèi)蝸殼 441
- 26 圓截面蝸殼 479
- 27 出口消音器 461
- 28 風(fēng)機技術(shù)研究中心 489
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