引風(fēng)機電機超流過大淺析
引風(fēng)機電機超流過大淺析
中意機電鼓風(fēng)機制造有限公司 任江強
【摘要】本文結(jié)合一例一風(fēng)機電機超流過大,電機極易跳閘,造成風(fēng)機不能運行的原因分析及處理,證實了引風(fēng)機在非工況區(qū)運行是其主要原因,可供同行參考借鑒。
關(guān)鍵詞:引風(fēng)機電機 電流超流 電機跳閘 工況區(qū) 非工況區(qū)
一、概述
溫州項目投產(chǎn)一臺鍋爐引風(fēng)機,所配風(fēng)機為F9-28№7.1D離心引風(fēng)機。風(fēng)量 16290 m3/h,靜壓升 6850 Pa,轉(zhuǎn)速2900 r/min,設(shè)計溫度150℃,所配電機Y280S-2型,采用變頻器變頻,功率75kw,轉(zhuǎn)速為2970 r/min,額定電流為140A,江蘇大中電機廠生產(chǎn)??蛻粼谡{(diào)試中,發(fā)現(xiàn)30HZ~40HZ運行,核算電流與測試電流差別較大,變頻到40HZ以上
就會出現(xiàn)跳閘,導(dǎo)致風(fēng)機不能運行。
通常,電動機電流過大,電機跳閘有下列原因:
- 進口調(diào)節(jié)門裝反
- 電源電壓過低或單相斷路
- 風(fēng)機輸送氣體密度過大或則溫度過低使壓力過大
- 啟動時進口調(diào)節(jié)門未關(guān)閉,帶負(fù)荷狀態(tài)
- 管網(wǎng)系統(tǒng)漏風(fēng)量較多
- 變頻器存在問題(可以通過測試風(fēng)機轉(zhuǎn)速來判斷)
- 電流變存在問題(可以現(xiàn)場用鉗形電流表測三相電流)
二、我方選型方案性能表
F9-28 №7.1D
流量(m3/h):16290 靜壓(Pa):6931 效率(%):82.2 內(nèi)功率(kW):45.7 所需功率(kW):60.6
轉(zhuǎn)速 |
序號 |
流量 |
全壓 |
靜壓 |
效率 |
內(nèi)功率 |
所需功率 |
配用電機 |
r/min |
№ |
m3/h |
Pa |
Pa |
% |
kW |
kW |
kW |
2900 |
1 |
12293 |
8504 |
7728 |
81.5 |
35.6 |
47.3 |
|
2 |
13830 |
8477 |
7496 |
82.6 |
39.4 |
52.3 |
|
|
3 |
15366 |
8381 |
7169 |
82.6 |
43.3 |
57.4 |
|
|
4 |
16903 |
8230 |
6764 |
82.0 |
47.1 |
62.5 |
|
|
5 |
18439 |
8093 |
6349 |
81.1 |
51.1 |
67.8 |
|
|
6 |
19976 |
7929 |
5881 |
80.0 |
55.0 |
72.9 |
|
|
7 |
21513 |
7723 |
5348 |
78.3 |
58.9 |
78.2 |
|
|
8 |
23049 |
7532 |
4806 |
76.4 |
63.1 |
83.7 |
|
三、通風(fēng)機性能進氣實驗裝置:執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1236-2002,在溫度20℃下,大氣壓為P=101235Pa,相對濕度50%。
通風(fēng)機性能進氣實驗裝置概述,在國家標(biāo)準(zhǔn)測試風(fēng)機性能時,先設(shè)定進口直徑D,安裝管道直徑D,然后按上圖尺寸裝設(shè)測試點,啟動電機,設(shè)定電機轉(zhuǎn)速,先關(guān)閉進口閥門,慢慢打開進口閥門,分別測試出閥門不同開度流量、壓力、功率,一般測試八個風(fēng)機運行點,然后繪制此風(fēng)機性能曲線,根據(jù)實測風(fēng)機功率與理論設(shè)計功率比值,求得風(fēng)機效率。取風(fēng)機效率最高點作為該型號風(fēng)機最高效率點,其最高效率點的±10%,最為該風(fēng)機工作最佳工況范圍。
四、下表是客戶引風(fēng)機測試記錄表:
溫州項目引風(fēng)機調(diào)試記錄表 |
||||||||||
煙氣通 |
電機 |
電機 |
閥門 |
引風(fēng)機入口 |
煙道CEMS |
計算 |
||||
U型管 |
溫度 |
壓力 |
流量Q |
流速V |
功率 |
電流 |
||||
Hz |
A |
% |
P(靜壓入)Pa |
℃ |
P(靜壓出)Pa |
m3/h |
m/s |
Kw |
A |
|
布袋側(cè) |
30 |
61 |
50 |
-4300 |
19.1 |
17 |
4572 |
3.3 |
9.3 |
18.7 |
布袋側(cè) |
30 |
95 |
70 |
-2300 |
19.1 |
46 |
13854 |
10 |
15.1 |
30.3 |
布袋側(cè) |
30 |
108 |
90 |
-1600 |
19.6 |
50 |
16071 |
11.6 |
12.2 |
24.4 |
布袋側(cè) |
30 |
110 |
100 |
-1600 |
20.7 |
122 |
16764 |
12.1 |
12.7 |
25.5 |
布袋側(cè) |
33 |
118 |
70 |
-2500 |
20.1 |
76 |
16902 |
12.2 |
20.1 |
40.2 |
布袋側(cè) |
33 |
127 |
90 |
-1900 |
20.5 |
93 |
18842 |
13.6 |
17.0 |
34.0 |
布袋側(cè) |
33 |
128 |
100 |
-1900 |
20.5 |
132 |
18703 |
13.5 |
16.9 |
33.8 |
客戶計算方案:把風(fēng)機接入整個系統(tǒng)中去調(diào)試
配套電機:2-75kw/380V,變頻范圍(30~50HZ)
電機變頻為30HZ,此時風(fēng)機轉(zhuǎn)速為: n=2970x30/50=1781 r/min
測試氣體溫度為常溫20℃,假設(shè)理想狀態(tài)下,其密度為ρ=1.2kg/m3
測試進口管道直徑為:D=700mm=0.7m
客戶強調(diào)說,此測試裝置,測試結(jié)果保證:
流量偏差:(+5%~-5%)
壓力偏差:(+5%~-5%)
軸功率偏差:(+5%~-5%)
風(fēng)機功率核算:N=Q(流量)*P(全壓)/風(fēng)機效率η/機械傳動效率μ*電機儲備系數(shù)λ
1按照頻率30HZ,調(diào)節(jié)門開度50%時核算,由測試得:
流量:Q1=3.14*(D/2)^2*v1*3600=3.141526*0.35*0.35*3.3*3600=4572 m3/h
全壓:P1=P(靜壓出)+P(靜壓入)+1/2ρ(*v1)^2(動壓)
=17+4300+0.5*1.2*3.3*3.3
=4323.5 Pa
該風(fēng)機為懸臂支撐結(jié)構(gòu)(D式傳動),機械傳動效率η=0.98
該風(fēng)機為引風(fēng)機,工作溫度為150℃,電機儲備系數(shù)λ=1.3
風(fēng)機效率,客戶按照該風(fēng)機工況點選型設(shè)計效率取值,η=0.8
即風(fēng)機運行功率N= Q(流量)*P(全壓)/風(fēng)機效率η/機械傳動效率μ*電機儲備系數(shù)λ
=4572*4323.5/0.8/0.98/3600/1000*1.3
=8.92kw
計算電流為I=2*N=2*8.92=17.84A
而測試結(jié)果為I=61A
2按照頻率30HZ,調(diào)節(jié)門開度90%時核算,由測試得:
流量:Q1=3.14*(D/2)^2*v1*3600=3.141526*0.35*0.35*11.6*3600=16071 m3/h
全壓:P1=P(靜壓出)+P(靜壓入)+1/2ρ(*v1)^2(動壓)
=50+1600+0.5*1.2*11.6*11.6
=1730.7 Pa
該風(fēng)機為懸臂支撐結(jié)構(gòu)(D式傳動),機械傳動效率η=0.98
該風(fēng)機為引風(fēng)機,工作溫度為150℃,電機儲備系數(shù)λ=1.3
風(fēng)機效率,客戶按照該風(fēng)機工況點選型設(shè)計效率取值,η=0.8
即風(fēng)機運行功率N= Q(流量)*P(全壓)/風(fēng)機效率η/機械傳動效率μ*電機儲備系數(shù)λ
=16071*1730.7/0.8/0.98/3600/1000*1.3
=12.55kw
計算電流為I=2*N=2*12.55=25.1 A
而測試結(jié)果為I=110 A
由以上兩次抽樣,兩者電流差別較大,說明一部分能量損失嚴(yán)重,并且變頻到40HZ,就出現(xiàn)跳閘,風(fēng)機不能啟動,客戶認(rèn)為我方選型設(shè)計錯誤,這其中原因在哪呢?
F9-28 №7.1D 此風(fēng)機模型,由風(fēng)機試驗測試轉(zhuǎn)換后,在150℃,轉(zhuǎn)速2900r/min時,風(fēng)機流量在12293~23049m3/h區(qū)域內(nèi),其靜壓升在7728~4806 Pa,功率在47.3~83.7kw時,風(fēng)機呈現(xiàn)的效率為82.6~76.4%。而客戶測試在溫度20℃,轉(zhuǎn)速為1740r/min,與風(fēng)機實際選型設(shè)計差別極大,是風(fēng)機效率迅速下降,由客戶試驗數(shù)據(jù)可知,此時風(fēng)機運行效率在22~35%左右,但是在核算時,客戶選擇風(fēng)機效率為80%左右,這就是兩者測試電流和計算電流差別大的原因所在。
解決方案:系統(tǒng)運行后,氣體溫度在150℃,關(guān)閉風(fēng)機調(diào)節(jié)門,啟動風(fēng)機,速度調(diào)到設(shè)計轉(zhuǎn)速2900r/min,慢慢打開調(diào)節(jié)門,使風(fēng)機運行點與系統(tǒng)管網(wǎng)阻力匹配后,風(fēng)機就能在效率80%左右范圍內(nèi)運行,就不會產(chǎn)生超流(跳閘)現(xiàn)象。
參 考 文 獻
[ 1 ]商景泰 編 通風(fēng)機手冊 北京:機械工業(yè)部出版社,1994
[ 2 ]姚有峰 編 電路與電工技術(shù)實驗 北京:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2008.08
[ 3 ]中國標(biāo)準(zhǔn)出版社第三編輯室 編 中國機械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編(第三版) 風(fēng)機卷(下) 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.03
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1
除塵風(fēng)機滾動軸承失效表現(xiàn)
461
18
-
2
離心通風(fēng)機剛度計算方法
485
18
-
3
風(fēng)機防磨、防振、防積灰的措...
453
18
-
4 防止和消除風(fēng)機磨損
419
18
-
5 緊記風(fēng)機選型事項
436
18
-
6 風(fēng)機的設(shè)計方法及合理選擇風(fēng)...
1057
18
-
7 設(shè)計參數(shù)的選擇與計算
646
18
-
8 風(fēng)機的變型設(shè)計
469
18
-
9 旋轉(zhuǎn)脫流與喘振的關(guān)系
526
18
-
10 高壓風(fēng)機修正計算
482
18
- 19 半裸旋蝸殼 467
- 20 軸流式通風(fēng)機蝸殼 471
- 21 螺旋形蝸殼 718
- 22 軸向蝸殼 451
- 23 風(fēng)機系統(tǒng)性能不佳的原因 461
- 24 系統(tǒng)阻力曲線對風(fēng)機運行的... 650
- 25 內(nèi)蝸殼 441
- 26 圓截面蝸殼 479
- 27 出口消音器 461
- 28 風(fēng)機技術(shù)研究中心 490
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