離心通風機調(diào)節(jié)機構(gòu)
摘要:分析了離心通風機調(diào)節(jié)機構(gòu)存在的問題,提出了符合實際情況的改造措施,改造后實際運行效果良好。
- 離心式通風機簡介
離心式通風機結(jié)構(gòu)布置見圖1。
2 風機存在的問題
雙遼發(fā)電廠有4臺圖1所示離心式通風機,自投入運行以來,風機進口調(diào)節(jié)機構(gòu)故障頻繁,增加了設(shè)備維護工作量,嚴重影響了風機運行的經(jīng)濟性及安全性,現(xiàn)將問題總結(jié)如下。
(1)啟動時,風機進口調(diào)節(jié)擋板關(guān)不嚴,風機帶負荷啟動,啟動電流高,電耗高,也易燒損電機。
(2)風機高負荷運行時進口擋板開不到位,節(jié)流損失增大,風機出力不足,導(dǎo)致送風機風量無法滿足爐膛燃燒要求,爐膛氧量過低,燃燒效率降低。
(3)低負荷運行時,擋板關(guān)不到位,風機負荷減不下來,爐膛氧量過大,送、引風做了不必要的功,增加了不必要的電耗。
(4)調(diào)節(jié)滾輪易脫離調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒上的滑道,從而失去調(diào)節(jié)作用。
(5)調(diào)節(jié)中,擋板運動阻力大,動作不連續(xù),風量及電流變化不連續(xù),電流最大可突增、突減10A。
3 原因分析
3.1 偏心擋板運動阻力大
本型號風機單臺兩側(cè)共有30塊偏心擋板,每塊擋板外端側(cè)擋板軸都由一個獨立的調(diào)節(jié)臂控制,調(diào)節(jié)臂端側(cè)由長度可調(diào)的關(guān)節(jié)軸承鉸鏈連接在調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒上,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒由調(diào)節(jié)連桿與執(zhí)行器連接(改造前見圖2)。在調(diào)節(jié)過程中各偏心力產(chǎn)生的扭矩與執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)生的調(diào)節(jié)扭矩相反,阻礙擋板開啟,這是影響擋板調(diào)整的靈活性及擋板開、關(guān)不到位的主要原因。
3.2 擋板軸承運動阻力大
本風機擋板原設(shè)計軸承為滑動摩擦式自潤滑軸承,共有60套。該軸承完全裸露在煙氣中,容易進灰,因此擋板運動阻力大,這是擋板動作不連續(xù)、不靈活的原因;也是擋板開、關(guān)不到位的原因。
3.3 調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒運動效果不好
本風機擋板調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒設(shè)計上應(yīng)當與風機主軸具有較高的同心度,但由于在其圓周上起固定和傳動作用的8個滾輪存在設(shè)計上的缺陷,根本無法將調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒定位,在力的作用下致使調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒的中心偏離風機主軸中心,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒的運動方式既有轉(zhuǎn)動,又有起負面效果的平面運動方式,擋板調(diào)整的盲區(qū)大,這也是擋板開關(guān)不到位的原因之一。
3.4 調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒傳動及定位滾輪效果不佳
本風機調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒傳動及定位滾輪設(shè)計有8個,滾輪在調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒的滑道上滾動,但滾輪軸與滾輪之間的運動方式為滑動,摩擦力很大,這是擋板調(diào)節(jié)阻力大的又一原因。另外,滾輪軸懸掛滾輪后,設(shè)計成單側(cè)支撐式,由于滾輪軸剛度及強度有限,在調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒的重力及調(diào)節(jié)力的作用下,滾輪軸易發(fā)生彎曲,致使?jié)L輪脫離調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒滑道或偏離主軸中心,調(diào)節(jié)作用削弱或失去。
3.5 各擋板位置不一致
這主要體現(xiàn)在擋板的全關(guān)位上,在擋板調(diào)節(jié)指令處于全關(guān)位時,大部分擋板已經(jīng)關(guān)閉或接近于關(guān)閉,但個別擋板還有很大開度。因此各擋板位置不同步,是擋板關(guān)不嚴,風機啟動電流大的原因之一。
4 技術(shù)改造方法
保持調(diào)節(jié)機構(gòu)各部與進氣箱、集流器的安裝位置及各擋板調(diào)節(jié)臂行程不變,對引風機進口調(diào)節(jié)器進行現(xiàn)場局部改造,主要改造以下幾個部分。
(1)對調(diào)節(jié)擋板進行改造:將原有的不對稱結(jié)構(gòu)擋板改為軸線中心對稱結(jié)構(gòu)擋板,調(diào)節(jié)葉片數(shù)目不變,使葉片受力均勻且便于調(diào)節(jié)。增加擋板的厚度,采用耐磨材料,增強擋板的抗扭矩的作用。
(2)對擋板軸端部固定軸承進行改造:由原來的自潤滑軸承改為帶防塵蓋具有球面座的徑向球軸承,并采用固定軸承座,以提高調(diào)節(jié)器的靈活性及軸承自身的強度,減小調(diào)節(jié)摩擦阻力,提高軸承的運轉(zhuǎn)可靠性。
(3)對調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒與滾輪進行改造:重新設(shè)計滾輪結(jié)構(gòu)、尺寸,在滾輪與滾輪軸間加滾動軸承傳動,變滑動摩擦為滾動摩擦;改滾輪支撐方式為雙支撐式,增加穩(wěn)定性及剛性;重新調(diào)整調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒中心與主軸中心一致并定位(見圖3)。
(4)現(xiàn)場重新校定各擋板開度,使其開度一致,并使調(diào)節(jié)指示器顯示與實際開度一致(調(diào)節(jié)機構(gòu)結(jié)構(gòu)總見圖4)。
5 運行效果檢查
(1)經(jīng)改造后,擋板調(diào)節(jié)靈活、無卡澀現(xiàn)象,開度可在0%~100%之間自由調(diào)節(jié),就地實際開度與DCS指示一致。
(2)消除了以往運行調(diào)整中電流及風量由不變到突然急劇變化的現(xiàn)象,調(diào)整中風量及電流變化均勻,滿足了風機在各負荷的調(diào)整要求。
(3)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)筒運動效果良好,無調(diào)節(jié)滾輪脫軌、滾輪軸彎曲等現(xiàn)象的發(fā)生,減少了維護量,提高了運行安全性。執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié)輕便,指示器與實際開度保持同步一致。
(4)風機啟動電流大輻降低,節(jié)省了電耗,保證了電機安全運行,提高電機使用壽命。
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