Y4-73-16D風(fēng)機振動故障處理
摘要:通過對Y4-73№16D型引風(fēng)機故障進行振動頻譜分析及解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉片開裂導(dǎo)致轉(zhuǎn)子失衡,經(jīng)采取相應(yīng)措施,解決了振動問題。
0 引言
我廠發(fā)電車間35t/h燃煤鍋爐引風(fēng)機系Y4-73№16D型風(fēng)機,風(fēng)量為96631m3/h,風(fēng)壓為2283Pa,工作轉(zhuǎn)速為960r/min。自2006年2月以來該風(fēng)機故障頻繁,表現(xiàn)為機座振動過大,地腳螺栓經(jīng)常被振松動,導(dǎo)致彈性套柱銷聯(lián)軸器對中不好,電機振動加劇,嚴重影響其安全運行,當(dāng)時采取的措施是清除葉輪表面的粘結(jié)物和做簡單的靜平衡,但效果并不好。經(jīng)4月初對該風(fēng)機做了全面測試,在此基礎(chǔ)上分析振動的原因是軸承故障和轉(zhuǎn)子不平衡,后經(jīng)過更換軸承和葉輪,風(fēng)機軸承的振動均在30μm以下,振動達到優(yōu)良水平。
- 設(shè)備工況及結(jié)構(gòu)簡介
鍋爐型號為WGZ35/3.82-18,設(shè)計排煙溫度為142℃,設(shè)計燃料成分為大同煤70%,平頂山煤30%,煤粉細度為200目(篩上=15%)。配套引風(fēng)機的轉(zhuǎn)子系統(tǒng)由一個裝有12個葉片的葉輪和一根細長軸組成,它由兩個徑向支撐軸承呈懸臂式支撐,軸承型號為22326(調(diào)心滾子軸承),引風(fēng)機軸通過彈性套柱銷聯(lián)軸器與電機相連。
- 振動情況及振動測試數(shù)據(jù)初步分析
測量的振動數(shù)據(jù)見表1,其振動頻譜見圖2。
表1 解體前引風(fēng)機測振記錄 μm
時 間 |
1#軸承垂直振動 |
1#軸承水平振動 |
2#軸承垂直振動 |
2#軸承水平振動 |
||||
基頻 |
通頻 |
基頻 |
通頻 |
基頻 |
通頻 |
基頻 |
通頻 |
|
9:00 |
91∠175° |
109 |
171∠204° |
190 |
28∠278° |
38 |
44∠219° |
53 |
9:10 |
88∠184° |
103 |
165∠201° |
192 |
27∠278° |
38 |
41∠217° |
54 |
9:15 |
92∠180° |
113 |
169∠205° |
195 |
29∠278° |
37 |
42∠215° |
53 |
由表1看出,2#軸承水平振動稍大,而1#軸承水平振動嚴重超標。根據(jù)頻譜分析,1#軸承振動主要以基頻分量為主,說明引風(fēng)機轉(zhuǎn)子存在一定的質(zhì)量不平衡[1],同時,振動頻譜上存在一定的2×~6×高頻振動分量,說明軸承存在摩擦或緊力不足現(xiàn)象。
- 振動處理過程
由于引風(fēng)機轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡質(zhì)量,首先進行了轉(zhuǎn)子的動平衡處理。但在現(xiàn)場欲加重測試計算分析中,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機停運重新啟動后計算應(yīng)加質(zhì)量位置漂移,而且振動恢復(fù)不到原始的振動水平(1#軸承垂直和水平振動基頻分量的振動相位與原始值相比均變化160°~190°)。因此,判斷引風(fēng)機的軸承可能存在故障。
此外,做引風(fēng)機軸承溫度的運行記錄,運行約10min,1#軸承溫度由26℃升至53℃,2#軸承溫度由26℃升至49℃。據(jù)廠家介紹,該軸承溫度在穩(wěn)定之前溫升大約每5 min 3℃才正常,這也說明引風(fēng)機軸承存在一定的問題。故決定解體引風(fēng)機,檢查軸承和轉(zhuǎn)子。
打開風(fēng)筒,解體引風(fēng)機轉(zhuǎn)子和軸承后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)6個葉片有沖刷磨傷痕跡,其中4個損傷較重,葉片底部包邊開裂,導(dǎo)致葉片內(nèi)存積了一些細煙灰(葉片形式:后彎機翼型葉片,中間是空心);
(2)整流罩圓周約60°的局部范圍有沖刷磨痕,深度為0.2~0.4mm;
(3)1#軸承間隙偏大,轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動時軸承有響聲;
(4)2#軸承游隙偏大,轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動時軸承內(nèi)圈跟著轉(zhuǎn)動,但滾子滾動不暢,滾子在其軸承保持架內(nèi)較松;
(5)1#和2#軸承的軸承位均有不同程度地跑外圈痕跡,經(jīng)做緊力測試,分別有0.03mm和0.02mm的頂間隙。
針對上述檢查情況,將葉片結(jié)構(gòu)改為單層鋼板直葉片,更換了1#、2#軸承,且在1#、2#軸承頂部加上了合適的不銹鋼墊片,使其各自保持緊力為0.02~0.03mm。考慮到有磨痕的整流罩損傷不是特別嚴重,加之目前沒有備件,故沒有更換。
6月28日,更換葉輪和軸承后引風(fēng)機轉(zhuǎn)子復(fù)位試車,對引風(fēng)機進行了再次測振,測量的振動數(shù)據(jù)見表2。
表2 檢修后引風(fēng)機測振記錄 μm
時 間 |
1#軸承水平振動 |
2#軸承水平振動 |
||
基頻 |
通頻 |
基頻 |
通頻 |
|
9:00 |
26∠275° |
30 |
21∠274° |
25 |
9:10 |
25∠281° |
29 |
20∠271° |
24 |
9:15 |
25∠285° |
29 |
21∠278° |
25 |
軸承溫度也做了運行記錄,引風(fēng)機運行1.5h兩軸承溫度由26℃升至43℃后穩(wěn)定。第二天將引風(fēng)機停運重啟后測量數(shù)據(jù)和前一天的測量數(shù)據(jù)基本一致。至此,引風(fēng)機振動偏大故障得以解決。
- 振動原因分析
從上述分析和處理過程看出,引風(fēng)機振動較大的原因是其軸承出現(xiàn)故障和轉(zhuǎn)子存在一定的
不平衡。由于實際運行中,系統(tǒng)除塵裝置效率不高,鍋爐排煙煙氣內(nèi)顆粒懸浮物濃度的增加導(dǎo)致葉片磨損的加劇,而原葉輪葉片結(jié)構(gòu)形式為后彎機翼型,當(dāng)包邊在長期煙灰的沖刷下開裂時,一部分細顆粒煙灰進入葉片內(nèi)腔,這是造成引風(fēng)機存在一定不平衡的主要原因。更換成后彎直葉片型葉輪后,可有效杜絕同類故障的再次發(fā)生。
而1#、2#軸承間隙偏大影響軸承正常工作的原因,是因為該引風(fēng)機長期運行期間振動一直偏大,過大的振動可能使得軸承部件振松、間隙變大。軸承故障反過來使振動繼續(xù)增大,形成惡性循環(huán)。
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